1.开裂现象
某型号挖掘机,在出厂之后,工作大约三千小时左右,相继出现斗杆上端开裂的现象,开裂的部位处在,斗杆顶部加强板与斗杆缸活塞杆支座立板衔接的重叠焊缝那里。该裂缝致使斗杆底板断裂,并且裂缝沿着斗杆底板横向延伸。负荷较重的挖掘机斗杆底板差不多断裂,个别挖掘机裂缝已经扩展到斗杆的腹板上,如图1所示。

2.原因分析
(1)钢材韧性因重复焊接而降低,在该型号挖掘机斗杆缸活塞杆支座原始设计里,底板下端并无加强板,于使用进程中,立板与底板焊接之处产生了底板弯曲变形,为增添底板刚度,防范底板变形,在后期产品中补焊了加强板,补焊加强板后,立板和加强板之间出现重叠焊缝,致使斗杆底板塑性与韧性降低,使得底板受力时出现裂纹。
(2)应力集中
当挖掘机处于挖掘作业状态时,斗杆缸活塞杆支座的位置承受着最大的力,斗杆缸活塞杆支座处的底板会受到拉、压的交变应力。然而呢,支座立板延伸到加强板的这一处属于薄弱的地方,支座立板朝着底板延伸的长度比较短,这就致使支座立板与底板相衔接的地方存在应力集中的情况,进而使得支座立板把底板拉裂了。

我们针对斗杆缸活塞杆支座开展了有限元应力分析工作,之后发现,当挖掘机处在最大挖掘力状态之际,立板延伸至加强板位置处此时的拉应力已然达到175M P a,再加上焊缝焊接过程当中所产生的应力,应力集中这一现象是变得更为明显的。
(3)长期使用破碎锤作业
对挖掘机用户展开调查后,知晓那些出现斗杆缸活塞杆支座开裂情况的挖掘机,全都配备了破碎锤。因为这些挖掘机长时间运用破碎锤来进行作业,致使该缸支座承受了较大的交变应力,进而使得其底板出现开裂现象。
3.改进方案
我们要解决斗杆缸活塞杆支座处开裂的问题,而且是要彻底解决,在原支座铰点位置保持不变的这一情况下,针对斗杆缸支座结构,依照以下方案,做了改进。
(1)增加结构强度
采取了 2 项措施来增加结构强度,其一,把支座底板 2 进行加厚、加长处理,其二,将支座立板 3 予以加宽,情况如图 2 所示。在把支座底板 2 加厚之后呢,能够提升斗杆上端的强度以及刚度,进而降低斗杆上端出现变形和开裂的可能性。于支座底板 2 加长完毕之后呢,规避了与斗杆底板 1 在高应力区进行对接,由此减小了焊缝的应力。把支座立板 3 加宽,让其向下再多延伸 300mm,并且使得支座立板 3 的截面积逐步缩小,这样一种呈现缓慢过渡态势的结构能够减小应力集中。


我们针对改进过后的斗杆缸支座开展有限元应力分析,结果发现,应力最大值从改进之前的数值下降到了此刻的140.78MPa,并且,高应力区的面积大幅度减小了。
(2)改进Hitsausprosessi
把支座立板3的焊接方式变更为多层焊接形式,目的在于降低焊接时焊缝位置的发热量,焊完之后把焊缝过渡的部位打磨得光滑,是为了减少应力集中点出现,在对焊接工艺改进之后,发现焊缝数量有所减少,焊接变形以及焊接应力也有一定程度的减小。
4.改进效果
对那挖掘机斗杆缸活塞杆支座处予以改进过后,增强了它的结构强度,与此同时,裁减了焊接那工作量,让制作工艺得以简化,还提升了斗杆制作的效率,依据小批量试制,投入到市场加以使用以后,那型号的挖掘机再也没有出现斗杆上端开裂的现象,这表明此结构改进获得了成功。















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